寿光晨鸣板材改产方式取得新突破
寿光晨鸣板材公司针对客户多、产品规格杂、改产频繁的实际情况,通过多次对工艺参数进行调整,实现了不再打开压机翘头进行改产的方式,提高了产量与质量,降低了生产成本,收到良好效果。
寿光晨鸣板材高纤板车间主设备为连续平压压机,在改产方面相比多层压机,具有快速、灵活的特点,每次改产需要5-8分钟的时间,但由于设备固有特性,在改产时需要先打开压机翘头,将参数一次性输入,而一旦压机翘头打开,压板温度、压力将出现不同程度的波动,从而造成产品质量难以控制。为彻底改变这种传统的改产方式,进一步缩短改产时间,提高产品质量,公司多次组织技术人员对压机设备进行详细分析,并结合气温、原料等实际情况,打破常规,改变将参数一次性输入的做法,在改产前先将纤维、原料、含水率等工艺参数调整到位,待充分过渡后,根据板坯的前进速度,对各个参数进行逐一调整,取得了显著效果,不仅降低了过渡板的产生,且压机翘头也不必再打开。
目前,厚度偏差不超过2mm的砂光板和亚光板等产品全部实现了连续不断头改产,仅此一项月可节省成本1万多元,产品优等品率也一直保持在99.5%以上,保证了生产线的持续稳定运行。



















